Skocz do zawartości

Clark

Members
  • Postów

    51
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Treść opublikowana przez Clark

  1. Celna uwaga. Co więcej nie może to być LED. Tylko zwykła żarówka spełni swoją funkcję. Usterka rozwiązana, trochę to zajęło bo przedzwoniłem wszystkie przewody ale finalnie sukces i jest już ładowanie.
  2. Ten alternator działał, działa i będzie działał chodzi tylko o to jak przeprowadzony jest jeden przewód według wszystkich znaków na niebie i ziemi plus na wzbudzenie powinien być podawany przez przewód od kontrolki (skrót myślowy) ale nie jest. Nie wiem czy to błąd w instalacji czy oryginał był podpięty jeszcze inaczej. chyba właśnie po to jest forum.
  3. mam schemat ale poprzedni właściciel zrobił za dużo przeróbek. Poza instalacją musiałbym zmienić pół ciągnika. Nie wiem jak on sobie radził ale u niego nawet alternator nie działał, nie było żadnych kontrolek, żadnych wskaźników. Przełączniki były montowane od jakiś innych pojazdów. Przy takim burdelu w instalacji poprowadzenie oryginału jest niemożliwe a przeróbki niestety wymagają kombinowania i domysłów.
  4. Witam. Jestem na etapie wymiany instalacji w MF255. Poza kontrolkami od kierunków wszytko niby działa ale jest jeden podstawowy problem- brak ładowania. Jeśli wzbudzę alternator to wszystko hula jak złoto. Teraz pytanie w jaki sposób w oryginalnej instalacji poprowadzone jest wzbudzenie. Instalacja którą kupiłem ma tylko dwa przewodu. Jeden główny i drugi od kontrolki. Ten od kontrolki nie podaje plusa więc wzbudzenia nie ma. Jeśli podam plus wszystko działa. Co najważniejsze- nowa instalacja jest zrobiona na wzór oryginału a ja mam alternator przerzucony na drugą stronę i jest to on od samochodu. Nie wiem jak w oryginalnym było rozwiązane wzbudzenie. Poprzednio alternator zakładał mi elektryk ale zrobił to metodą gospodarczą i po linii najmniejszego oporu (sama kontrolka od początku nie działała). W necie znalazłem informację, że przez przewód kontrolki chwilowo powinien być podawany plus ale tak się nie dzieje. Czy w oryginale jest jakiś dodatkowy przewód?
  5. Nie ma innej możliwości bo jest kostka i kostka jest na stałe. Mały edit: temat raczej zamknięty bo w żaden sposób nie jestem w stanie dojść ładu z tymi kontrolkami. Ponadto padł mi alternator więc szybko się tym zajmował nie będę. Tak na marginesie: nowe instalacje to zło największe i gdybym miał czas to pewnie sam bym układał kabel po kablu bo byłoby szybciej i bez niepotrzebnych kosztów.
  6. Pobrałem ale okazało się że to nie 255 a 3512 i są pewne różnice. Z tymi kontrolkami chyba ładu nie dojdę. Zapala się dwie chwilowo i dwie mrugają przy okazji awaryjnych. Trzecia nawet nie drgnie. Przepatrzyłem już wszystko poza gniazdem przyczep a tam raczej problemu nie będzie.
  7. Pod commodore tylko nie mam kaset do 255. Tak na poważnie to pozostaje tylko nierozwiązana kwestia kontrolek. Pytanie do posiadaczy MF255 jak one właściwie powinny się zachowywać? Przy awaryjnych migają dwie przy kierunkach na chwile zapalają się dwie i gasną a według tego co jest w necie powinna migać jedna.
  8. U mnie masa jest. Problem polega na tym że na włącznik nie jest podawany "+". Jeśli doprowadzę plus na krótko działają. Sam + jest bo wszystko inne działa tylko na tym włączniku brak
  9. Witam. Mam problem ze światłami awaryjnymi w MF255 i kontrolkami. Wymienione włącznik, przerywacz, cała instalacja. Wszystkie styki i masy wyczyszczone, kontrolki i bezpieczniki nowe. Najbardziej irytuje mnie fakt, że przez chwile już wszystko grało. Przykręciłem osłony i znowu jest problem. Kilka razy już wszystko rozbierałem i czyściłem i nadal nie mam rozwiązania.
  10. Clark

    MF 255 instalacja

    Zrobione ale to jest dramat. Słabo to jest wymyślone ale możliwe do zrobienia bez specjalistycznych narzędzi.
  11. Odkształcenia są na poziomie 0.2-0.3 mm a bicie osiowe to jakieś 0.5 w granicach tolerancji ale widziałem lepiej wykonanie detale. Organoleptycznie bez problemu można stwierdzić, że ramię nosi ślady "przciągnięcia" nie jakieś wielkie ale w połączeniu z wiekowym brudem i wszechobecną rdzą jest to spory przeciwnik. P.S. Analizę materiału, jeśli jest Ci ona niezbędna mogę wykonać ale będzie to droga usługa więc na priv prześlij zapytanie ofertowe a ja wyślę Ci numer konta na który masz wykonać przelew. W porównaniu z w/w pomiar twardości to grosze więc zrobię to gratis. Uprzedzając odpowiedź ta wiedza jest mi zbędna więc na pewno na to nie wydam pieniędzy a biorąc pod uwagę to jak np materiał zachowuje się podczas obróbki podtrzymuje powyższe tezy. Temat jest do zamknięcia ponieważ problem został rozwiązany a dalsza dyskusją jest bezproduktywna.
  12. i co w związku z tym? słaby dostęp, materiał z tendencją do odkształceń, rdzewiejące powierzchnie, mało precyzyjne wykonanie. Bez końca można tak wymieniać a Ty jedyne co masz do napisania to, że nie jest tak jak ktoś mówi. Co więcej, nawet na tym forum ludzie potwierdzają, że to koszmarek. Jeśli masz patent na ściąganie tego bez problemu to nie tylko ja chętnie skorzystam. Nie wniosłeś do dyskusji nic konkretnego oprócz obrażania ludzi, których nie znasz. To nie Tinder gdzie celem pisania jest samo pisanie. Masz coś do powiedzenia w temacie to piszesz a jeśli nie to scrollujesz dalej.
  13. Clark

    MF 255 instalacja

    Szukam patentu na przełożenie przewodów w błotnikach w MF255. Układam nowa instalację i mam problem z przełożeniem przewodów w tunelach błotników. Ma ktoś jakiś patent? Przepchnięcie raczej w grę nie w chodzi bo skutecznie uniemożliwi to łuk na błotniku i brud w samym tunelu. Myślałem żeby włożyć przewody w peszel i przymocować do błotnika od wewnętrznej strony. Plus tego rozwiązania byłby taki, że będzie łatwy dostęp i brak brudu ale nie wiem sam czy warto odchodzić od oryginału.
  14. Rozwiń myśl?
  15. Dokładnie tak. Rozmawiałem z facetem który dawno temu zajmował się naprawami ciągników. Powiedział jasno: tego nie idzie zdjąć nawet jak jest w miarę nowe a jeśli ktoś to jeszcze malował i cudował przy tym to tylko wiercenie albo cięcie.
  16. Dziękuję wszystkim za merytoryczne podpowiedzi. Niestety muszę skapitulować. Obawiam się że "nasi tu byli" i ktoś nabił ramię na wielowypust. Przy tak rzeźnickim podejściu nie ma szans najmniejszych na demontaż.
  17. ale nie ma jak uderzyć ponieważ kolumna zasłania dostęp. Gdyby była taka możliwość to już dawno bym to zdjął. Poza ściągaczem tam nie ma prawie żadnego ruchu. Grzanie też jest dość problematyczne bo przekładnia nie jest zdemontowana a jej zdjęcie jest niewykonalne.
  18. Poza śrubą próbowałem już wszystkiego. Chyba pozostaje cięcie. Nie wiem jak ten odlew będzie się spawał ale myślałem nad nakrętką M35-M40 dospawaną do samego ramienia i próbować kręcić śrubą ale takich w sklepie nie mieli a nie za bardzo chce mi się toczyć takie gwinty bo to zabawy na cały dzień a materiału szkoda.
  19. https://allegro.pl/oferta/sciagacz-do-lozysk-kol-pasowych-300mm-dwuramienny-6244098777?bi_s=ads&bi_m=showitem:desktop:top:active&bi_c=NTgyODg4MDctZDBiYi00NzQ1LWJkODMtMmQ3MzMyYTU1NmFhAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=e3f27f03-479c-48b1-933a-58806f33303a ściągacz to coś takiego. Chwyta samymi końcami i po chwili spada. https://allegro.pl/oferta/sciagacz-dwuramienny-lozysk-tarcz-belkowy-alternator-50x90mm-kosy-skrecany-16822295515?reco_id=548bda84-bb4e-11f0-8b30-7e0f7bab6d4e&sid=1147bbb04b955b96a226cab2e664258d9124ef0862320b2d7366fdd6604cf017 mniejszy chociaż wchodzi lepiej również się zsuwa i zaczyna się odginać https://allegro.pl/oferta/mechanizm-kierowniczy-kompletny-mf-3-mf-235-255-ursus-1872175m92-mf16-036-16933575731?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=ps&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_vehicle-parts_moto-acc_pla_ps&ev_adgr=vehicle_parts_motorcycle_accessories_ps&ev_campaign_id=22917772783&utm_keyword=&gad_source=1&gad_campaignid=22917772783&gclid=Cj0KCQiAq7HIBhDoARIsAOATDxCI67acH9OPpvzWePGQemtEGWyyiwi8-MeqgrCYVAW-10SSEU79nqUaAubzEALw_wcB Przekładnia z ramionami wygląda tak. U mnie same ramiona są dużo bliżej korpusu. Odstęp to jest jakieś 5-7mm. Podkładka filcowa była bardzo sprasowana. Raczej zostanie przecinanie ramion bo żaden tam nie wejdzie.
  20. Grzałem i nic. Prawdopodobnie od nowości nikt tego nie rozbierał a jeszcze jakiś idiota to pomalował co pogorszyło sprawę. Na pewno ciorane było tym ciągnikiem grubo bo to po nim widać. Obawiam się, że może być tak że wielowypust wbił się w ten odlew na skutek przeciążenia. Myślałem o tym, żeby przeciąć ramiona ale nie za bardzo mam pomysł jak to zrobić. Wiertła i frezy raczej w dolewie nie pójdą, tarczą nie podejdę bo przetnę obudowę. Pozostaje plazma ale to rozwiązanie ostateczne. Chłopie rozpocząłeś konwersację od ataku i wyśmiania. Zero merytoryki. Założyłeś z góry, że każdy jest głupszy od ciebie i każdy dysponuje gównianym sprzętem. Potem znowu inwektywy a teraz jeszcze udajesz obrażonego. P.S. Drodzy administratorzy, przepraszam ale na prawdę się starałem nie prowokować i nie reagować ale się nie da. Proszę nie blokować tematu obiecuję nie odpowiadać więcej na zaczepki.
  21. To nie jest kwestia tego czy jestem mundry czy wręcz przeciwnie a tego, że nie rozumiem po co wypowiadać się w kwestii w której nie ma się nic do powiedzenia. Rangę nabijasz czy achievementy zdobywasz... nie wiem. Piszę przecież wyraźnie, że ściągacz nie da rady nic zrobić. Trójramienny nie podejdzie (tu podstawy geometrii się kłaniają), separator nie wejdzie bo między skrzynią a ramieniem jest za mało miejsca na przełożenie śruby. Dwu ramienny, nawet ten spinany będzie miał tendencję do ześlizgiwania się bo nie jest to łożysko z równą płaszczyzna tylko odlew (nierówna powierzchnia i niesplanowana)
  22. Przecież napisałem wyraźnie, że tam żaden większy ściągacz nie wejdzie, ten konkretny który stosuje ze względu na swoją budowę ma tendencje do rozchodzenia się na boki. Od razu wyjaśniam, że żaden inny tam nie wejdzie. Sory ale nie będę karmił trolla bo za chwilę będę miał 100 komentarzy jaki ch*jowy jest ten ściągacz a ja pytam o patenty nie o opinie na temat sprzętu jaki posiadam.
  23. Ten komentarz jest dla mnie niezwykle istotny, na pewno dzięki niemu uda mi się zażegnać problem. Ściągacz jest konkret i były nim ściągane koła pasowe, po prostu miedzy przekładnią a ramieniem jest za mało miejsca i nawet separator tam nie wejdzie. Miejsce jakie powstało po uszczelce filcowej to kilka mm. Dobry ściągacz musi mieć przynajmniej 10mm grubości ramion ale co ja tam wiem. W następnym komentarzu na pewno wytłumaczysz mi dlaczego cały świat poza tobą oczywiście, nie zna się zupełnie na robocie a ty nie masz czasu, żeby każdemu pomagać i tłumaczyć.
  24. Witam. Mam problem ze zdjęciem ramion z wielowypustu przekładni. Ściągacz się rozgina, uderzyć się tego nie da, WD, podgrzewanie itp nie działa. Macie jakieś patenty jak to ściągnąć?
  25. Bardzo dziękuję za sugestię. Niestety nie dałem rady zamontować przewodu calowego (brak na stanie komponentów) ale 3/4 rozwiązało problem. Jeszcze raz bardzo dziękuję za tę podpowiedź
×
×
  • Dodaj nową pozycję...
v